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依靠集體智慧 節省資金一百萬

發布時間:2009-07-06

——生產制造部數控維修組修復五面體加工中心紀實

在一萬平方米數控加工車間,豎立著一臺HOMAM-FM-12/40F龍門式五面體加工中心,由于使用年限長,出現了主軸大量漏油,嚴重影響了大型、高精度部件的加工。經數控維修人員的刻苦攻關,用5個月時間,不僅解決了漏油問題,同時解決了C軸振蕩,修復了Z導軌軟帶。僅用了5000元,為企業節省了100多萬元資金。
本間公司要價1200萬日元
HOMAM-FM-12/40F龍門式五面體加工中心是日本本間公司生產的。它采用FANUC15MEB-B數控系統,X軸行程400mm,Y軸行程200mm,Z軸行程885mm,刀庫存容量40個,專門用于加工大型、復雜、高精度零部件。
去年12月底,發現主軸大量漏油。因五面體加工中心購進至今十幾年了,數控維修人員根據維修經驗,推斷這臺加工中心可能是密封件自然老化而引發的故障。
這臺日本本間公司生產的加工中心主軸與一般加工中心主軸不同,有C軸功能。結構復雜,拆裝相當困難,維修的未知因素太多。當時,數控維修人員向本間公司中國地區負責人請求幫助。該負責人認為現場修理非常困難,日本本間公司也認為維修工作量大,現場維修風險大,維修部件應由他們派人拆卸,運往日本修理。費用1200萬日元(相當于人民幣85萬元),備件更換費用和運輸費用由中紡機承擔,兩項合計總費用在100萬人民幣。數控維修人員深知企業資金困難,面對昂貴的維修費用,他們想靠自身力量試一試。
困難多借外腦不成
數控維修人員雖然都是各有專長的高手,面對五面體加工中心,自己動手修感到困難很多。第一,它是根據紡機加工高精度長軸類零件的要求制造的,含有專用機械特點;在安裝時許多地方進行了修改,尤其是主軸部分修改最多。圖紙還是原設計圖紙,改裝部分沒有,盲目動手有不少難以把握的因素。第二,該加工中心整體結構龐大,現有行車起重噸位不夠,風險大。第三,機電控制系統復雜,沒有修理大型設備的經歷,能否修好沒底。
公司領導了解這一情況后,鼓勵他們大膽試、大膽闖。
有了公司領導的鼓勵,數控維修人員決定迎著困難上,他們實地走訪了本間公司機床的隧道公司。據隧道公司介紹,他們遇到類似故障都是請本間公司修理,自己沒有動過手,中紡機自己修他們認為難度很大。請教昆明機床廠工程師,也拿不出好辦法。
數控維修組人員兩度借外腦不成,又沒有技術參照,怎么辦?他們沒有退路,決定豁出去了。
大膽試邊實踐邊探索
數控維修人員憑以往經驗,設計了一個理論上的方案。用實物與圖紙對照,分析、研究。用一個多月時間,終于摸清了加工中心現場改裝情況,拆卸步驟也制訂出來了。由于加工中心又大又重,僅主軸部分就40噸左右,拆卸是一個關鍵。為安全起見,他們專門聘請了在起重方面有豐富實路經驗的何叔良、陳鎮川兩閏“老法師”到現場指導。他們將兩部3噸行車拼在一起,用吊具做一個井字橋架,拆卸過程中每一個步驟都作了詳細記錄,有的地方還用拍照的方式記錄下來。
在修理的5個月中,每個小組成員都是全力以赴,全力付出。碰到疑難問題,大家一起分析討論,各抒己見。就在這一連串的“爭吵”中突破了一道道技術難關。
數控維修人員雖然在開始時制訂了一個維修方案,但他們不是死抱方案不放,而是根據具體情況經常對方案進行修正調整。例如:原方案確定將主軸部件水平橫下來,由于主軸下端C軸的轉動,將主軸橫下來相當困難,還有一定危險。經過討論分析,修改原方案,采用豎式修理,后來的實踐也證明,豎式修理優點很多。
數控維修組人員就是這樣經過150多個日日夜夜的實踐探索,靠“摸著石頭過河”的辦法,成功修復了加工中心,做成了他人認為很難做成的事。