印染行業開展節能減排工作,除了研發高效、節水、節能新設備,開發并推廣應用節能、節水、降耗印染加工的實用新技術外,采用高效、環保、節水、節能、安全和符合生態紡織品生產要求的染化料是現階段行之有效的辦法,且投入少、見效快,可以有效地減少污染物的排放,達到節能減排、降低成本、提高效益的目的。
一般來說,棉針織布和紗線活性染料染色后必須過水洗→過酸→水洗→皂洗→(水洗)→熱洗→水洗→水洗→柔軟等流程,其中至少6~8道水洗,1t織物用于后道皂洗水洗的耗水量達到80~100t。在環保呼聲越來越高的今天,為防治印染廢水對環境的影響,政府對化工、印染等高污染行業污水的排放進行限制,積極鼓勵印染企業采用清潔生產工藝,嚴格控制用水量、排污量。為此,德美公司推出了酸性皂洗劑DM-1530,為廣大印染廠家應對限制排污的危機提供了新的解決方案。
酸性皂洗劑DM-1530主要成分是羧酸類化合物的復配物,不含APEO。DM-1530為無泡型產品,在使用過程中不會因產生泡沫而造成疵病。生產實踐表明,DM-1530可以替代醋酸起到中和作用,將過酸與皂洗工藝合二為一,能夠取得極佳的皂洗效果,其優異的螯合分散能力使皂洗后的清洗變得更加容易,縮短了工藝流程,減少水洗次數,降低了企業的綜合成本,減少了環境污染,提高了工作效率。
1試驗部分
1.1材料、助劑與儀器
材料:大紅色18tex(32S)純棉雙面針織布(活性紅3BS4.2%+活性黃3RS染色3.5%,50℃水洗后待用)。
助劑:酸性皂洗劑DM-1530(廣東德美精細化工股份有限公司)。
儀器:RAPID高溫小樣機、PHS-3C酸度計、CM-508D美能達測色儀。
1.2試驗內容及結果分析
1.2.1pH值對DM-1530皂洗效果的影響
DM-1530用量為1g/L,分別于pH值為5、6、7、8、9、10進行皂洗,溫度95℃,時間20min,浴比1∶10,洗凈,結果見表1。
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由表1可知,皂洗效果受工作液pH值影響較大,工作液pH值為7~9時有較好的皂洗效果。在實際生產中,在加入DM-1530后工作液的pH值大多能控制在7~8,因而無需調節pH值就能達到最佳皂洗效果。
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