前言
近年來,國家出臺了多項政策法規以改善嚴重的環境污染現象,特別是國家工信部發布了(2010年工業行業淘汰落后產能企業名單》,其中印染行業涉及印染廠201家,淘汰落后產能38.1億ITI,印染行業環保要求更加嚴格。此外,原材料價格和用工成本上漲,國內印染企業普遍感到成本的壓力,希望通過技術改造、設備更新等途徑降低生產成本。
紡織工業“十二五”科技進步綱要中,重點提到要推廣應用冷軋堆前處理和冷軋堆染色技術。本試驗針對我公司目前主要生產的棉/氨綸單面布,采用冷來幫助劑對織物進行冷軋堆前處理,再在現有的溢流染缸內染色,在保證成品符合生產要求的前提下,達到了節能環保和降低成本的要求[1-2]。
l試驗
1.1材料與設備
織物 棉/氨綸單面針織布(棉15.0tex90.5%,氨綸5OD9.5%)
染化料 冷來幫助劑(工業級,常熟市精誠化工有新產品技術開發。限公司);38。Be NaOH(工業級,常州化工);27.5%雙氧水(工業級,常州莊聯化工);活性艷藍B—E-FR
設備 10kg溢流染缸(東霖染整機械有限公司)
1.2染整工藝
工藝流程擺布-坯布定形冷軋堆前處理一染色脫水一剖幅一成品定形
1.2.1前處理工藝
(1)冷軋堆
工藝流程浸軋前處理液一冷堆一汽蒸(95℃,10min)格水洗
工藝處方/(g·L)
冷來幫助劑 12
38。B6NaOH 38
27.5%雙氧水 40
軋余率/% 120
溫度 25—30
相對濕度/% 65±5
密封堆置時間/h 4
采用冷來幫設備,包括浸軋前處理液裝置、汽蒸水洗機,是配合冷來幫助劑使用的一套專門用于針織物冷軋堆前處理的設備。
(2)缸內精練
工藝處方/(g·L)
FH浴中柔軟劑 2
27.5%雙氧水 6
2A精練劑 0.5
SEM-35乳化劑 0.5
燒堿 3
浴比 1:l2
溫度/℃ 110
時間/min 30
1.2.2染色試驗
分別采用缸內精練布和冷軋堆前處理布進行實驗室染色,考察冷軋堆前處理織物的上染率[3]。
試樣(1) 5g缸內精練布
試樣(2) 5g冷軋堆前處理布
試樣(3) 2.5g缸內精練布+2.5g冷軋堆前處理布
工藝處方
活性艷藍B—E—FR/% 1
元明粉/(g·L) 40
純堿/(g·L) 15
浴比 1:12
采用目前工廠成熟的染色工藝:
以淺色、鮮艷色為主(艷色如可以染得,則深色亦可)選擇6個顏色進行染色,分別為淺粉色、玫紅色、中藍色、中粉色、變換紫、寶藍色。
2結果與討論
2.1半制品質量
選取實際生產中缸內精練布與冷軋堆前處理布進行對比,結果見表1。
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