從表10可以看出:①清花工序大量增加棉結(jié),F(xiàn)A203型梳棉機(jī)除棉結(jié)效率可以達(dá)到80%左右;②雜質(zhì)數(shù)隨著各工序的除雜是逐漸減少的;③不同原棉成分所產(chǎn)生的生條棉結(jié)數(shù)相差很大。
3.3.5短絨分析
采用手工試驗(yàn)法,小于16mm的短絨率見表11。
從表11可以看出,短絨率為12%,短絨增長(zhǎng)
率僅為1.5%。為了進(jìn)一步摸清MAC型主除雜機(jī)和FA203型高產(chǎn)梳棉機(jī)對(duì)纖維的損傷,結(jié)合結(jié)雜試驗(yàn)一起在AFis儀上進(jìn)行測(cè)試(見表12)。
從表12看出,開清工序從原棉到筵棉短絨率基本上持平,沒有增加也沒有減少。梳棉工序不但沒有增加短絨,生條短絨率反而比筵棉短絨率低。MAC型主除雜機(jī)短絨增長(zhǎng)率僅為O.3~0.9之間,增長(zhǎng)幅度不大,主要原因是主刺輥速度低,僅為1230r/min。
3.3.6落棉試驗(yàn)
赫格特開清棉設(shè)備主要除雜點(diǎn)是WR型雙軸流開棉機(jī)和MAC型主除雜機(jī)兩臺(tái)單元機(jī)。因此我們重點(diǎn)對(duì)這兩臺(tái)單元機(jī)進(jìn)行落棉測(cè)定和含雜分析(見表13)。
從表13看出,在原棉含雜2.14%時(shí),開清棉實(shí)際和理論總除雜效率為64.4%和60.3%,均在60%以上。特別是M.AC型主除雜機(jī)單機(jī)除雜效率達(dá)到50%以上,除雜效果是明顯的,但開清棉落棉偏多。
梳棉機(jī)各單機(jī)臺(tái)落棉率及除雜效率測(cè)定見表14。
在筵棉含雜為1.64%時(shí),測(cè)得梳棉實(shí)際總除雜效率94.9%。
3.3.7成紗質(zhì)量(見表15)
4幾點(diǎn)體會(huì)
4.1我廠自FA203型梳棉機(jī)試紡并代替A186D型梳棉機(jī)投入生產(chǎn)后,噴氣織機(jī)的斷頭率降低,生產(chǎn)的純棉18tex紗一直供不應(yīng)求。過去A186[)型梳棉機(jī)產(chǎn)量只有15kg/臺(tái)·h,而現(xiàn)在FA203型梳棉機(jī)產(chǎn)量達(dá)到50kg/臺(tái)·h。現(xiàn)在一套清梳聯(lián)設(shè)備設(shè)清梳擋車工各1人,每班用工2人,每天6人。過去使用同等規(guī)模A系列開清棉設(shè)備及A186D型梳棉機(jī)設(shè)清花車頭工1人,清花小車工1人,推卷工1人,梳棉擋車工2人,除上包工以外,每班用工5人,每天15人。節(jié)省用工50%以上。
4.2赫格特開清棉設(shè)備雖然除雜效率高,但經(jīng)MAC型主除雜機(jī)后,棉流中的細(xì)小雜質(zhì)數(shù)增多。如果在清梳連接輸棉風(fēng)機(jī)處增加一臺(tái)強(qiáng)力除塵裝置,將會(huì)進(jìn)一步改善筵棉含雜,減輕梳棉機(jī)負(fù)擔(dān)。
4.3建議進(jìn)一
步提高國產(chǎn)設(shè)備加工精度,重點(diǎn)解決通道掛纖維等問題。
4.4希望進(jìn)一步改進(jìn)FA172B型喂棉箱下棉箱傳動(dòng)部分的設(shè)計(jì),用無級(jí)變頻調(diào)速代替現(xiàn)在的快、慢速喂棉,以使生條重量?jī)?nèi)不勻進(jìn)一步改善。
4.5我廠將盡快加速紡部設(shè)備改造步伐,爭(zhēng)取用國產(chǎn)新型的并條、粗紗、細(xì)紗等設(shè)備與清梳聯(lián)設(shè)備配套使用,全面提高成紗質(zhì)量,增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。
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