一般來說,F(xiàn)A1603型轉(zhuǎn)杯紡紗機,一直運行良好,所紡C 58 tex、C 83 tex轉(zhuǎn)杯紗成紗質(zhì)量好,在用戶中有較高的信譽。但有時發(fā)現(xiàn)個別紡杯成紗重量偏差較大,有的差異競高達50%以上。如C 83 tex紗百米重量應(yīng)為8.33 g,實際為3.92 g,C 58 tex紗百米重量應(yīng)為5.83 g,實際為3.78 g。經(jīng)檢測,喂入棉條定量均無差異。
針對這一問題,研究人員對成紗質(zhì)量異常的紡杯進行了認真觀察,發(fā)現(xiàn)存在以下問題。
(1)紡杯座釘竄動;
(2)工藝排風(fēng)口堵塞;
(3)排雜口堵塞;
(4)密封圈老化、破損脫落;
(5)紡杯緊鎖裝置間隙過大。
根據(jù)紡杯存在的問題,我們逐項進行了紡杯試驗,發(fā)現(xiàn)工藝排風(fēng)口堵塞和密封圈破損對成紗百米重量影響最大,工藝排風(fēng)口堵塞時C 58 tex紗百米重量為3.78 g,C 83 tex紗為3.92 g,紡紗器密封圈破損時,C 58 tex紗百米重量為4.35 g,c 83 tex紗為5.98 g。經(jīng)進一步測試、分析,兩者最終造成的結(jié)果是紡杯負壓降低。紡c 58 tex品種設(shè)定紡杯負壓為3528 Pa,工藝排風(fēng)口堵塞時紡杯負壓降低至2548 Pa,密封圈破損時紡杯負壓降低至2842 Pa;紡C 83 tex品種設(shè)定紡杯負壓為3528 Pa,工藝排風(fēng)口堵塞時紡杯負壓降至2058Pa,密封圈破損時降至2254 Pa。
轉(zhuǎn)杯紡紗機的正常紡紗與氣流及氣流形成的負壓密切相關(guān)。若工藝排風(fēng)口堵塞,紡杯內(nèi)不能形成一定的氣壓,分梳輥轉(zhuǎn)動產(chǎn)生的氣流與紡杯氣流問失去平衡,紡杯內(nèi)形成渦流,從而使分梳腔氣流不能帶動纖維完全轉(zhuǎn)移,一部分纖維隨著分梳輥離心力進入排雜口排出,因而造成成紗纖維數(shù)量減少,產(chǎn)生質(zhì)量偏差。如果密封圈破損,則相當(dāng)于補風(fēng)量增大,如其大于排風(fēng)量,則會產(chǎn)生回流,同樣會阻礙纖維的充分轉(zhuǎn)移,使成紗纖維數(shù)量減少,造成成紗重量偏輕。
[1][2]下一頁>>
相關(guān)信息 







推薦企業(yè)
推薦企業(yè)
推薦企業(yè)