冷軋堆堿氧一浴工藝設備的發展 染整工業是大量消耗水與能量的企業,工藝能耗的15%~35%用于前處理。由于能耗的成本大幅度增加,各種降低能源消耗的方法應運而生。方法之一是將多道工序變革為一道工序,從而縮短了加工步驟以節約能源。例如,冷軋堆堿氧一浴工藝的設備流程短,節省能源,節省加工域本,裝備一次性投資少,能有效地克服厚密織物在采用平幅加工時易出現的折皺。新工藝推廣應用過程,采用中心旋轉法對工藝處方優化,設備組合不斷改進,加工織物品種增加,工藝應用地域擴大,該工藝與傳統退、煮、漂工藝相比,所體現出來的種種優點,強烈地吸引著染整工作者。 盡管在實施冷軋堆堿氧一浴工藝時,制定了較佳工藝處方及明確的工藝條件,但所出現的低、假毛效及織物品種適應范圍窄,使該新工藝的推廣還是受到了程度不同的阻礙。在諸多因素中,工藝設備是關鍵,市場上無高效的合理的定型設備供應,一般都是各染整廠自行拼湊而成,織物表面工藝液浸漬不多不透,大劑量的助劑使用形成“假毛效”,不同程度地影響著“上真工藝”。冷軋堆堿氧一浴工藝設備的發展及技術闡述如下。 (1)高勻滲透的對策 冷軋堆工藝對織物白度沒問題,而潤濕性和退漿率不穩定,單獨應用冷軋堆前處理工藝,將使染色質量變差;純棉厚織物、府綢等織物只有保證坯布退漿效果好的前提下,織物帶液量大,才可能實施短流程工藝。通過冷軋堆堿氧一浴工藝的一步法前處理,要從lkg織物上去除160一180g的各種雜質,難度是很大的。工藝液的滲透是確??椢锒阎梅磻^程中,能充分完成化學的和物理的各項萃取作用。 ①冷軋堆工藝浸漬設備國內一般采用多浸多軋,卷裝堆置。其中將燒毛與浸漬、卷裝合并成聯合機的廠家不少。若注意到如下幾點事實,不難得出該聯合機工藝的可行性太差。 a.燒毛工藝速度一般以100m/min運行,而燒后兩臺平洗浸漬槽容布量僅20m,這樣從進浸
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