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開清棉設備改造及工藝效果分析
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開清棉設備改造及工藝效果分析

 
 

發(fā)布時間: 2006/10/3           文章出處:  

 
 
我公司是成立于國家“一五”期間的棉紡織企業(yè),現(xiàn)已有50年的生產(chǎn)歷史。在生產(chǎn)過程中曾幾次對原有的開清棉設備進行了部分改造和更新,但是仍不能適應當前紡紗、坯布質量的要求,
為此,我們在學習先進企業(yè)經(jīng)驗的基礎上,結合企業(yè)自身實際因地制宜,又對現(xiàn)有開清棉工藝流
程進行改造及工藝參數(shù)調整。為此我們做了大量的工藝研究試驗,試驗表明開清棉流程改造與工
藝調整不但降低了能源消耗,而且成紗質量有了進一步的改善與提高。

1 開清棉設備工藝流程的調整方案

1.1 開清棉設備工藝流程的調整
我廠原開清棉工序流程為:
A002A型抓棉機——A006B型混棉機--P01型豪豬開棉機一FA022-6型多倉混棉機--A036B型開
棉機——A092A型棉箱給棉機*2--A076C型單打手成卷機*2
對原有開清棉設備工藝流程進行改造時,去除P01型豪豬開棉機及FA022-6型多倉混棉機,
使開清棉的工藝流程縮短為一抓、一混、一開、一清的工藝流程,此流程不是簡單的減少配備機
臺,而是通過對各主機間的工藝參數(shù)調整與改進,充分發(fā)揮單機的功能,使其更好地相互配合,
完成開清棉工藝流程所需要的精細抓棉、柔性開松、均勻混和、高效除雜的任務,并使之降低能
源消耗。
1.2 有關開清棉各單機改造與工藝優(yōu)化
合理開松、除雜、混和、均勻成卷,混和除雜是基礎,首先是原棉開松,結合早落、少碎、
多排的原則,對A002A型抓棉機進行改造,要求抓棉的棉束要盡量細小均勻,為此將打手速度從
原740 r/min改為960 r/min;打手伸出肋條距離由5 mm改為2mill;打手肋條上方進行補風孔
改造;提高小車回轉速度(變速箱主動齒輪由20齒改為23齒),下降主動齒輪改為9齒—11齒;打
手刀片刀口要求保持鋒利完好。原棉經(jīng)揀雜后進行統(tǒng)一打包,按照配棉成分繪制排包圖,填縫
補齊,使之小車回轉中均勻抓取棉束,實現(xiàn)精細抓棉、微束喂給。改造后抓棉機運轉效率可達
到90%左右。
做好A006B型混棉機人口氣流氣壓配置,依靠氣流的作用使纖維在基本無損傷的情況下,排
除塵雜和短絨,并做到在保證棉流輸送暢通的情況下適當降低棉流速度,以減少纖維與管道摩擦
揉搓,減少棉結與索絲的產(chǎn)生。角釘簾速度由75m/min改為120 m/min,角釘簾~壓棉簾隔距由
50mm改為20mm,均棉羅拉速度由193r/rain改為小于160r/min,打手速度降為340r/min;豪豬
弧形板~打手距離調節(jié)至8 cm~10 cm。
A036B型開棉機在保證開松、除雜的情況下,適當降低其打手速度,加大打手與塵棒之間進、
出口隔距,抬高給棉羅拉位置,增加補風口使之達到減小纖維損傷、有利于排除雜質的要求。降
低給棉羅拉速度,由原53r/min改為40r/rain(被動鏈輪由35齒改為39齒),使給棉羅拉運轉率
保持在90%以上;適當加大棉箱儲棉量,將棉箱中間調節(jié)板后移,在后棉卷羅拉的后上方調節(jié)板
處加裝一塊弧形板(不超過后羅拉中心線);給棉羅拉抬高5 mm;打手~剝棉刀隔距由1.6mm改為
6 mm;將原機上前撐擋面板改為開長孔,以增加補風量;去除車肚中間死、活箱隔板,前后箱貫
通;打手速度從530 r/min降為430 r/mirl;打手~塵棒隔距進口10 mm,出口18 mm;塵棒隔距
及除雜角度以機外手輪調節(jié)。
清棉機的任務是繼續(xù)開松、除雜、均勻混棉,并制成一定規(guī)格的棉卷。為此作了如下改進:
其一,A092A型雙棉箱給棉機上方的A045B型凝棉器風扇速度由原1150r/min改為900r/min;均
棉羅拉~角釘簾隔距調至最小,以保證棉束達到最小狀態(tài);使均棉羅拉速度降至最低,以減少索
絲的產(chǎn)生。同時,保證棉箱內的棉層瞬時密度穩(wěn)定,均勻混和輸送,達到后部流程中開松均衡,
減少纖維損傷,提高棉箱運轉效率。經(jīng)以上改進后,A092A型雙棉箱給棉機運轉率已提高到90%
以上。其二,A076C型單打手成卷機,作為開清棉流程的最后一道工序,其任務是繼續(xù)進一步的
開松除雜,并最終成為均勻合格的棉卷,為此對該機進行了部分工藝參數(shù)的調整:打手~天平羅
拉距離由原10mm改為12 Him;天平羅拉~天平曲桿隔距偏緊掌握;天平曲桿刀口后移1 mm;小過
棉板抬高3cm~5 CHI;大過棉板尾部縮短9 cm,塵籠兩側三角鍍鋅鋼板與墻板加木條收縮棉流通
道寬度使棉卷變窄,減少棉層與兩側小墻板的摩擦,從而減少棉結、索絲的產(chǎn)生。
2、改造效果與分析
通過上述設備改造及工藝參數(shù)調整后,雖然縮短了工藝流程,開清棉的落棉量減少,但總除
雜效率卻有所提高,節(jié)約了用棉。同時,由于降低了各打手速度,棉卷中的短絨有所下降;索
絲、棉結均大幅度減少,且棉層縱向、橫向均勻度亦有所改善。以CJ 14.5 tox為例,經(jīng)測試棉
卷正卷率提高至97%,棉卷重量不勻率為0.7%~0.8%。原棉與棉卷疵點統(tǒng)計如表1所示。從表
1可以看出,棉卷疵點合計比原棉疵點合計下降27.27%,棉卷棉結比原棉下降58.3%,棉卷索
絲比原棉下降6.25%。
表1 CJl4.5 tex品種原棉與棉卷疵點統(tǒng)計






纖維長度試驗分析如表2所示。從表2的試驗分析可看出,主體長度和基數(shù)改前與改后對LC,改后
的纖維主體長度與整齊度有所改善,短絨率改后比改前降低3.17個百分點,10mm以下短絨率改后
比改前降低1.03個百分點。
表2 C914.5tex品種纖維長度試驗分析






開清棉除雜效率試驗分析如表3所示。
表3 CJl4.5tex開清棉除雜效率試驗 單位:%






注:改前是開清棉沒備工藝流程五套車,改后是開清棉工藝流程四套車,改前四套車與五套
車的工藝流程相同。

通過測試對比,除雜效率改后比改前提高36.5%,制成率也有所改善。經(jīng)測試開清棉各單
機用電總合改后比改前降低大約20%—15%左右。由于開清棉設備改造及工藝參數(shù)調整,不但
改善了棉卷質量,而且節(jié)約用電、用工,提高生產(chǎn)效率,并且有利于成紗條干水平提高。成紗質
量對比如表4所示。從表4的試驗分析可以看出改后比改前成紗質量顯著提高。 .
表4 CJl4.5tex成紗質量對比






3、結語
通過開清棉設備改造及工藝流程、工藝參數(shù)的調整,減少了對纖維損傷,改善了成紗質量。
特別是通過流體力學理論在開清棉設備中的合理應用,實現(xiàn)了纖維的快速合理轉移,降低了纖
維在生產(chǎn)過程中過多的打擊與摩擦,從而減少廠對纖維的損傷以及棉結的產(chǎn)生,提高了棉卷質
量,降低了能源消耗。當然,在優(yōu)化工藝參數(shù)方面還要進一步的努力,認真研究棉結雜質與短
絨的關系,進一步達到降低成紗棉結雜質,減少短絨增長,提高成紗條干均勻度之目的。目
前,我們也準備在原有設備上積極采用新技術、新器、新工藝,真正達到明顯提高紡紗質量,
降低消耗的效果。

參考文獻
(1)王新士,李照華,張秀敏.調整開清棉工藝 提高棉
卷質量水平〔J〕.棉紡織技術,2001;29(8):36~40.
(2)單克強,何玉珍.加強開清氣流控制提高棉卷質量
〔J〕.棉紡織技術,2000;28(4):39~40.
 
 
 
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