2.4增稠劑的穩定性
按1.4.10節方法(2)測定增稠劑原糊的穩定性,結果如圖3所示。
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由圖3可知,增稠劑原糊放置于室溫一周后,黏度 稍有增加。原因是原糊暴露在空氣中,少量水分蒸發。 存放一周后,原糊沒有出現變質腐敗現象,說明合成增 稠劑不易受微生物侵襲,溶脹后的體系是穩定的。 此外,將放置不同天數的活性染料印花色漿置于 離心機上,未發現分層和沉淀現象。自制增稠劑放置 半年后,也未出現分層和變色情況。
2.5合成增稠劑的綜合性能
按照優化工藝條件制備增稠劑,測試增稠劑的主要性能指標,并與市售耐鹽增稠劑x進行比較,結果如表6所示。
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由表6可知,自制增稠劑的增稠效果和耐鹽效果 好;PVI值小于增稠劑x,表明自制增稠劑的流變性能 好,印花時不易堵網;自制增稠劑的成糊時間短,且具 有很好的抱水性,表明印花時使用方便快捷,不易滲 邊,且花紋輪廓清晰。 分別將自制增稠劑和耐鹽增稠劑X應用于活性染 料印花,測定得色量、滲透率、色澤不勻度和脫糊率,結果如表7所示。
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由表7可知,自制增稠劑的正面K/S值高,即得色量高,上色效果好;滲透率較高,說明色漿的印透性能好;糊料洗除效果也較好,因此印花織物柔軟、手感好。
3 結論
(1)以丙烯酸、煤油和丙烯酸十八酯等為主要原料,通過反相乳液聚合法合成了一種耐鹽增稠劑,優化的工藝條件為:pH值至6.5,以煤油為溶劑,乳化劑Span一80和丙烯酸十八酯用量分別為單體總用量的8%和1.5%,高速乳化45 min后,在氮氣保護下聚合反應
約2 h,最后加入Tween-80反相乳化45 min,出料即得到增稠劑。
(2)按照優化工藝條件制備的增稠劑1%原糊黏度為1 387.7 mPa·s,其對鹽的黏度保留率47.82%,抱水性為1.5 cm/15 min,PVI值為0.27,得色量(正面K/S值)達20以上,滲透率達67%以上,色澤不勻度在0.173%以下,脫糊率在84%以上,綜合性能良好。∞
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