在染浴中,由于纖維素纖維側鏈上的羥基在水溶 液中水解,使其顯負電性,而陰離子染料帶負電荷,受 靜電斥力,染料對纖維的吸附性會被減弱.[1在傳統染 色工藝中,通過向染浴中加入大量的中性電解質來提 高染料的上染百分率,這些電解質隨染色廢液排出,給 環境造成了極大的污染.對纖維進行化學改性,用含 有不同活性基團(如環氧基、活性鹵、乙氧基化物或胺)或反應性陽離子改性劑預處理棉,減少或消除纖 維上的負電荷效應,提高染料上染百分率,也可節省 染料. 本文采用WLS改性CVC織物,并用硫化染料 染色性能的改善程度評價改性效果,優化助劑對CVC 織物的改性工藝及用于硫化染料的染色工藝.
1試驗
1.1材料及儀器
織物:CVC平紋布(/O'S值為4.488,浙江寧波雅戈爾公司),純棉平紋布(陜西華潤印染有限公司);
藥品:硫化黃棕5G、硫化墨綠5l1、硫化紅棕B3R、硫化黑 f浙江美欣達集團股份有限公司),無水碳酸鈉、氫氧化 鈉、硫化鈉、重鉻酸鉀(均為分析純),WLS(自制的含有 羥基、環氧基的季銨鹽型),皂片(工業級).
儀器:HH·S11—6型恒溫水浴鍋(JL京科偉永興儀 器有限公司),FA1004型電子天平(上海良平儀器儀表 有限公司),DSBS一1型白度測試儀停 州鹿東儀器廠),SW一 12A型耐洗色牢度試驗儀(無錫紡織儀器廠),X571B型 摩擦牢度測試儀(溫州紡織儀器廠),Data Colour SF300 型測色儀(思維士顏色科技公司),722型分光光度計(上 海精密科學儀器有限公司),101A一1型電熱鼓風恒溫 干烘箱(上海熱明熱處理設備公司),HD026N電子織物 強力儀(南通宏大實驗儀器有限公司).
1.2 CVC織物改性工藝
在浴比1:30,一定溫度下,將CVC織物用0~17 g/L WLS處理一段時間后,再用適量NaOH在60 處理 一定時間后降溫,充分水洗.
1.3硫化黃棕5G染色
(1)染料還原配方
硫化黃棕5G 2 g,Na2S 200%(對染料質量),Na2CO3,5 g/L.80℃2.0 h.
(2)染色工藝
配制染液:硫化黃棕5G 5%(ow1),Na2CO35 g/L,浴比1:30,在80~85 oC浸染50 min后,在空氣中氧化并充分水洗,晾干.
1.4測試
表觀顏色深度:采用電腦測色儀進行測色,測試時采用D 光源,觀察者角度為10。.將試樣折疊4層并在試樣的若干個不同點測試K/S值,取其平均值.
毛效:將待測樣剪成30 cm(經向)x5 cm(緯向),各種類取3份,試樣下端施加3 g張力,并浸入5 g/L重鉻酸鉀溶液中,記錄30 min時液體沿織物爬升的最低高度(cm),取其平均值.
白度:取CVC原樣和助劑改性的試樣12 crnx24cm各1塊,折成5 cmx5 cm的8層.在白度測試儀上進行測試,先用81.5%的白度標準板調準儀器,每塊試樣須在不同部位保持經緯方向一致的情況下測定3次,取其平均值.
斷裂強力和斷裂伸長率 :按GB/T 3923.1—1997,采用多功能電子織物強力儀測試.耐摩擦色牢度:按GB/T 3920—2oo8<紡織品色牢度試驗耐摩擦牢度》測定.
2結果與討論
2.1 陽離子改性提升硫化染料染色性能的影響因素
2.1.1 WLS用量
由圖1可見,隨著助劑用量的增加,染色織物的 K/S值先增大后減小,在10 g/L時K/S值達到最大,表 明WLS對提高K/S值的影響顯著.由于WLS改性的 CVC織物表面引人了正電荷,降低了纖維表面的動電 層負電位,從而增大了纖維與硫化染料隱色體陰離子 之間的作用力,提高染料上染量,進而增大染色深度. 通過對K/S值進行分析,后續將WLS用量固定在10 g/L.在此條件下,不僅染料利用率較高,減少了染料的 浪費,而且可以節約生產成本.
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