試驗結果說明:
①減量率隨燒堿濃度增加而提高,但不呈線性關系,堿濃相差20g/L減量率一般差異3%左右。
②織物的柔軟性和懸垂系數也隨堿濃的提高而改善,不呈線性關系。
③強力隨燒堿濃度提高而降低,隨減量率提高,強力相應損失大。
2.4 反應時間與堿減量效果的關系
大樣試驗條件:
燒堿濃度:245g/L
反應箱溫度:115℃
反應時間:2.4,4,5分
軋余率:55%
反應時間與減量率、懸垂系數、活絡率,彎曲剛性,強力等關系見表(三)
表三
試驗結果說明:
①反應時間延長,減量率也提高,一般反應時間延長1分鐘,減量率約相差4%左右,而不呈線性關系,時間越長,其增量越小。
②其它指標也相應變化。
③強力隨反應時間延長而降低,減量率增高,強力損失加大。
2.5 預定型對堿減量效果的影響?
滌綸在熔融紡絲時聚合度并不完全一致,分子內存在不均衡的內應力,堿對聚酯分子的水解較易,但不均勻。經熱定型后,聚酯分子重新排列形成穩定結構,抗水解及水解均勻性提高。另外滌綸仿真絲綢織物一般先經過退漿精練,蕭山第三印染廠是在間歇式O形機中進行,起到一定的預縮作用,為防止起縐和縮幅,在減量前需進行預定型。我們進行了不定型與預
定型織物的減量率比較試驗,發現經預定型的減量率略增1% 左右。(試驗條件燒堿245g/L車速20米/分溫度115℃)不定型者比定型者染色也略深。經預定型的柔軟性略好一點,這是因為預定型是用濕坯布進行,因此,在定型過程中一半時間是濕熱定型而干熱定型的時間較短,因此結晶度有所改變,導致堿減量反應的可及區增加。如果門幅符合要求(而且采用平幅退漿設備),我們認為預定型工藝可以考慮取消。因為堿減量反應箱中也有門幅收縮作用可起到預定型相同的效果。
2.6 助劑的選擇
在間歇式滌綸仿真絲工藝中,燒堿液中可以加陽離子促進劑以提高其減量率。而在連續堿減量中,采用的堿濃大于200g/L,國內生產的一般陽離子促進劑不耐濃堿,不宜采用。國外新穎的陽離子促進劑能耐強堿,也適用于連續堿減量處理,以降低堿濃。濃堿液的粘度很高,織物不易潤濕,如在濃堿中加入滲透劑可降低燒堿液的表面張力,使織物很快潤濕滲透,從而使減量均勻,防止染色時發花,還可克服由于織造時造成的某些疵點。我們收集了國內幾只耐高堿的滲透劑進行試驗,如Leopen ML,滲透劑?F-6,滲透劑OPE,滲透劑PPE-942,它們的潤濕性數據如下(帆布沉降法)
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