采用常規活性蘭納素染料對羊毛纖維進行染色,存在上染 不充分、上染率低的問題;高溫煮沸還易使羊毛纖維受損傷,造 成消耗加大、后道紡紗工序斷頭多、強力下降等問題。針對生產 中出現的問題,我們查資料找原因,將文獻中看到的先進工藝進 行反復實驗對比,逐步總結出一些行之有效的方法。
1 加氯化稀土促進蘭納素染料上染(方法一)
蘭納素染料是一種含有∝一溴代丙烯酰胺集團的毛用活性 染料,它的母體是含有帶磺酸基團的偶氮和蒽醌結構類型,因此 具有較高的日曬牢度和濕牢度。在一定條件下,蘭納素染料的活 性反映基團能和羊毛中的氨基氮原子、羥基氧原子發生配位鍵, 從而使蘭納素染料固著在羊毛纖維上達到染色目的。染色時加 入氯化稀土,氯化稀土不僅可以與染料進行螯合,同時還能與羊 毛纖維進行配位,形成穩定的絡合物,這樣就能把更多的染料分 子帶入纖維中,從而進一步提高了羊毛纖維的上染百分率。
1.1染色工藝 染色工藝如下:將羊毛紗線預洗后備用;配好質量濃度為4g/L的染料溶液和質量濃度為0.1 g/mL的稀土氯化釓和氯化鑭 溶液待用。染色工藝曲線如圖l所示。
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工藝配方為:(蘭納素紅2B)=2%,(元明粉)=15%,用醋酸調pH值至4,浴比(質量比)為1:50。
1.2染色工藝參數對染色性能的影響
(1)分別改變稀土種類和稀土的用量,觀察其對染色性能的影響。按上面所述工藝進行染色實驗,在染色進行到一半時分別加入氯化釓和氯化鑭稀土溶液,實驗對比兩種稀土的上染百分率。加稀土和未用稀土染色的上染百分率對比如表1所示。
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由表1可以看出,加入氯化稀土后的上染百分率比不加稀 土的上染百分率有明顯提高。這是因為稀土離子滲透性能和擴 散性能極強,能使羊毛纖維受到很好的膨化作用,并且氯化稀土 還能與羊毛纖維中的氨基氮原子、羥基氧原子發生配位作用,從 而能夠促使染料充分上染羊毛纖維。 仍按以上工藝進行染色對比實驗,分別加入不同用量的稀 土溶液,對比不同用量下的上染百分率,發現兩種稀土的用量均 為0.45%時,上染百分率最高,因此可以得出加人稀土的最佳用 量為0.45%。 還使用以上染色工藝,分別加入氯化釓和氯化鑭兩種稀土, 對上染百分率進行比較,發現兩種稀土對上染百分率的影響差 別不大。
(2)按不同的時間順序加入稀土,觀察其對上染百分率的影 響。分別在染色的不同階段,將相同用量的氯化稀土加入到染浴 中,仍按上述工藝進行染色,實驗結果如表2所示。
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