摘要:隨著低碳經濟的興起,目前,環保、經濟的生物酶精練前處理工藝越來越受到人們的重視,用其加工的產品完全能夠達到紡織品后續染整加工的要求。
針織面料采用堿性果膠酶PrepzymeKDN-301(康地恩集團)進行精練前處理,面料失重較小,染色后無折痕,手感厚實、飽滿、柔軟,可以替代傳統精練工藝。該工藝可以大幅減少面料在溢流缸內的運行時間,并省卻2道中和、水洗過程,減少升溫、保溫時間,節省大量熱蒸汽,從而有效降低生產成本,提高生產效率。
1KDN-301低溫前處理
1.1材料及設備
材料29.2tex/1普通針織汗布,精練酶KDN-301(康地恩集團),去油劑DO-165。
設備立信浸染染色機,精密電子天平,毛效測試儀,Dataeolor650型測色配色儀。
1.2測試
(1)毛效
按照F7JT01071--2008(紡織品毛細效應試驗方法》,測定30min內水溶液沿織物經緯向爬升的高度。
(2)失重率
選取15g未處理及經精練處理后的汗布試樣,在恒溫恒濕房調濕4h,分別稱重,計算失重率。失重率=(m1-mo)/mox100%(1)
式中,m。——未處理汗布試樣質量;
m1——精練處理汗布試樣質量。
1.3精練酶KDN-301低溫前處理工藝優化
1.3.1處理溫度
精練酶KDN-301用量2g/L,在中性浴中于不同溫度下處理針織汗布60min,測定其失重率及毛效,見表1。

表1中,處理溫度為55℃和60℃時,汗布的失重率和毛效接近,與文獻[1]中酶活最佳溫度范圍相符??紤]到生產中加料溫度一般控制在50-55℃,并且需要蒸汽加熱,為防止局部加熱導致酶失活,酶處理溫度選用55℃。
1.3.2處理浴pH值
精練酶KDN-301用量2g/L,調節處理浴pH值,在溫度55℃下處理汗布60min,其失重率及毛效見表2。

由表2可知,增大處理浴pH值,織物毛效提高。處理浴pH值為6.0和8.0時,精練汗布的失重較小,可能是由于酶活不足;pH值為7.0和9.0時,織物失重較大。為了減少實際生產中酸中和等工序,并考慮果膠酶活力等因素,保持處理浴的pH值為近中性,即無需調節pH值直接應用。
1.3.3精練酶用量
取不同用量精練酶KDN-301,在中性浴中于溫度55℃處理汗布60min,測定其失重率和毛效,見表3。

表3中,隨著精練酶用量增加,精練汗布的毛效提高十分明顯,失重率也略有增大。這可能是由于精練酶KDN-301 體系復配有少量的非離子滲透劑,提高了酶的滲透以及對纖維的作用能力。綜合考慮成本及處理效果,選定酶用量為2g/L。
1.3.4處理時間
采用精練酶KDN-3012g/L,在中性浴中于55℃處理不同時間,測定其失重率和毛效,見表4。
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