3配方研究
3.1配方設計原則
現代印染工業對滲透劑的要求是:(1)能耐硬水及堿;(2)滲透力強,能縮短工時;(3經其處理后的織物毛細管效應改進顯[2]。另外還要求起泡力低,能減少色料飛沫損失和沫跡疵點,適宜在室溫下使用,能降低能耗,改善操作環境。要同時滿足這些多重功能的要求,僅僅依靠某種單一成分是難以達到的,因此,我們選用多種活性物進行復配,利用各組分的協同效應來達到多功能效果。
3.2原料選擇
在選擇前述2-乙基己醇聚氧乙烯醚-3磷酸單酯(D)為滲透劑主要功能成分的基礎上,配以抑泡力強、穩定性好的非離子型表面活性劑(E)和溶劑(F),進一步強化滲透劑的低泡性,添加少量磺酸鹽型陰離子表面活性劑(G)增加去污力,助劑(H)提高其對鈣鎂離子的容耐能力和低溫溶解性。
3.3配方試驗

配方的篩選確定,不僅要注重產品的使用效果,而且要考慮成品的存貯穩定性和工作液的耐用穩定性等,為此,我們將上述五種原料作為因素,進行了正交設計(表2)。以各點配方試驗樣品的滲透力、泡沫力為目標函數進行數學處理,得出各因素的主次排序為D>E>F>G>H,較優的配方水平為:D3E3F3G2H2,考慮到產品的外觀稠度,最后調整該優化配方為:
2-乙基己醇聚氧乙烯醚磷酸單酯(%)35
非離子型表面活性劑(%)8
溶劑(%)8
磺酸鹽型表面活性劑(%)5
助劑(%)2
去離子水余量
4應用試驗
4.1產品技術指標
外觀乳白色粘稠液體
含固量(%)20±2
pH值(1%水溶液)4.0~7.0
滲透力(紗線沉降法,s)6~8
4.2應用性能測試

用本滲透劑與GC-60及JFC滲透劑對照進行應用性能測試試驗,結果見表3。
4.3在牛仔布印染工藝中的應用
我們先后將小試樣品及批量生產的XQ-998產品15噸提供給湖南恒寶染織有限公司、湖南三星紡織印染有限公司等企業,用于靛藍、絲光黑,硫化染色牛仔布的經線染色,規格品種有83.3×83.3、83.3×97.2、97.2×97.2、83.3×58.3tex等,共加工生產了500萬米牛仔布,滲透處理采用輥筒浸軋法,室溫操作,滲透劑使用濃度為5%~7%,滲透處理過的紗線直接運行進入染液槽軋染,滲透及染色處理的在浴時間均為0.5s。從使用結果來看:XQ-998滲透劑對靛藍、絲光黑染料在牛仔布經線上的著色增深10%~20%,從剪取的線樣端面可見色料完全滲透至紗線的中心;浴糟液面泡沫少,沒有飛沫及線面附沫現象,減少了色料損失、環境污染及色斑疵病;消除了織成品存放過程中的泛紅問題;室溫操作減少了蒸汽耗量,改善了工人的操作環境,萬米用量為30kg左右,降低了生產成本。用戶一致認為,XQ-998滲透劑的綜合性能大大優于國產的JFC和5881-D等,達到進口高效滲透劑GC-60的水平,深受技術人員和操作工人的歡迎。
5結論
低泡高效滲透劑是根據國內印染工業的急需研制的。其主要功能成分的選擇合理,合成工藝可行。該滲透劑泡沫力低,滲透性優異,具有染色增深效果,節約染料。使用它可以節省蒸汽耗量,改善操作環境,并徹底消除了牛仔布的泛紅問題,完全可以取代進口產品,具有很好的經濟效益和應用前景。
參考文獻
1闞乾勇,高紅旗.聚氧乙烯醚磷酸酯的合成與應用.江蘇化工,1994,22(1):18.
2丁忠偉,楊新瑋編.紡織染整助劑.北京:化學工業出版社,1989.
參加本課題研究工作的還有佘光前、周昌然、楊利新。
<<上一頁[1][2]
相關信息 







推薦企業
推薦企業
推薦企業