劉躍霞,趙成偉,宋杰民,李春光(華紡股份股份有限公司技術中心,山東濱州256617) 棉織物傳統的高堿前處理工藝,由于堿劑用量和煮練工作液用量大,不但造成蒸汽能耗高,用水量大,污水COD值高,還容易造成織物失重及堿斑、折子、風干印、防染斑、手感發硬和上染率低等諸多問題。采用低溫煮練助劑處理,助劑用量少、能耗低、煮練總時間短、易清洗.節約了大量水資源,污水COD值低,使污水處理成本下降,練漂后半成品毛效高、白度好、失重低、手感柔軟,染色織物上染率高,更杜絕了氧漂破洞。l 試驗1.1材料 織物 160 cm 14.6 tex×14.6 tex 524根/10 cm×394根/10 cm平紋棉織物 160 cm 14.6 tex×14.6 tex 563根/10 cm×441根/10 cm斜紋棉織物 145/147 cm 18.2 tex×18.2 tex+4.4 tex 748根/10 cm×315根/10 cm 4/1棉直貢織物 助劑燒堿、煮練劑880、滲透劑TA-1、過硫酸銨、分散螯合劑、去蠟劑w-R、亞硫酸鈉、雙氧水、穩定劑P、水玻璃、低溫練漂劑.QR2012、QR2010、QR2010A、QR2020、高溫滲透劑QR-750C(上海祺瑞化工)。1.2測試 斷裂強力參照ASTM D 5034--1995((紡織品斷裂及延伸性測試》; 撕破強力參照ASTM D 1424--1996((紡織品沖擊擺錘法測定織物的撕破強力》; 干/濕摩擦牢度參照AATCC 8q00l《耐摩擦色牢度》; 原變/白沾牢度參照AATCC 6l一2()03《耐洗色牢度》; 白度在Datacolor測色儀上測定; 毛效取5 cm×20 cm布條釘在毛效架子上,布的一端垂直浸入水中l cm,水沿著布條方向向上爬升,30
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