談仲亨(上海印染技術研究所,上海200040)
棉及其混紡織物坯布上含有漿料、棉籽殼、果膠、棉脂和棉蠟等雜質,在采用冷軋堆短流程前處理工藝時,由于處理溫度較低,因此其消耗的化學品量要比常規的高溫前處理工藝多,同時也增加了污水處理負擔。為解決該問題,嘗試利用863A廢堿回用軋槽,通過多層次回收利用蒸洗廢液,實行閉路式循環。l常規冷軋堆短流程工藝與設備1.1織物規格 49 tex×58 tex 315根/10 cm×181根/10 cm純棉厚重織物、坯布純棉紗卡1.2工藝流程及條件 燒毛→浸軋堿氧液(軋余率85%~95%)→打卷堆置(室溫轉動24 h)→熱堿處理(100%燒堿10g/L,102℃汽蒸2~4 min)→一格高溫沖洗(100 ℃)→五格高效水洗(95℃以上)→烘干 堿氧液處方/(g/L) 100%NaOH 50—55 100%H202 18—20 穩定劑 10一12 助練劑 10~121.3常規冷軋堆短流程前處理工藝的優缺點 常規冷軋堆短流程前處理工藝的優點是節約蒸汽和電,缺點是增加了化學品用量及污水排放量。一般高溫高壓煮布鍋的耗堿量為3%(owf),常規履帶汽蒸前處理耗堿量為4.5%(owf)。由于冷軋堆短流程工藝將前處理練漂工序從三步改為二步或一步,因此,在工藝條件上,必須采用強化方法,增加燒堿和雙氧水的用量。與常規氧漂堿濃度比較,其堿濃度提高100倍以上。 冷軋堆后各工序中廢堿液的組分如下:1.3.1 冷軋堆后布上剩余化學試劑含量 全棉紗卡坯布經冷堆處理18~24 h后,織物上的漿料、棉雜、棉籽殼等雖已膨化、分解,但織物的練漂化學反應還沒有完成,并含有較多的剩余化學試劑。測定冷軋堆后織物上的軋出液,發現仍含有燒堿11~17 g/L,雙氧水2.5~4.0
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