電氣節能方案綜述 
  由紡織機械電氣控制系統實現設備節能是一項困難的工作,就目前的電氣控制系統來講,對比對象對評判起至關重要,因為所有的控制器(PLC、工控機等)、驅動器(變頻器、伺服等)均存在自身的能耗,而且驅動器的能耗是隨著負載的變化而變化的,所以并不是采用驅動器控制就一定節能,需要具體情況具體分析。 
  不過從目前的控制系統方案中能夠實現節能減排的措施還是有的,一是多單元同步控制系統,采用直流共母線供電模式,可以降低能耗;二是經常有快速或大慣量停車的應用,宜采用能量母線或反饋電網方式,而不應采用能耗制動;三是對因工藝需要快速啟停的設備,應采取電氣控制系統和電機結合設計的措施,避免使用大馬拉小車的現象;四是能夠采用直接驅動的堅決采用,這樣可以大幅提高系統傳動效率;五是重視紡織機械中普遍存在的風機、空調、水泵、溫控等輔助設備的節能。 
  在本屆展會上節能降耗方面一個突出的應用就是:正、負壓風機的節能控制得到了多方面的重視,雖然國外企業重視程度比較普遍一些,但可喜的是也有一些國內企業在該方面有作為。 
  細紗機在棉紡車間用電 60%以上,近幾年來從電氣控制上對細紗機節能的工作做了很多,但效果不佳,原因在于我們僅考慮從電機上節能,而即使是高效電機(包括永磁電機)也有高效運行區間,再加上變頻器的功耗,往往總體功耗更大,所以應從系統上考慮細紗機的節能問題。目前國內外的一些企業從細紗機吸風電機入手,也取得了一定的節能效果,所以棉紡設備正、負壓風機系統節能的潛力很大,以下就是本屆展覽會上采取風機節能的一些事例: 
  粗紗機通常都是連續吸風,風機功耗大,噪聲大,吸塵效果仍不理想。Zinser 增加一個小的吹風系統,在臺面形成氣膜防止纖維堆積。而吸風系統按狀態間隙工作,吹吸風系統節能達 80%以上。 
  Rieter 的細紗機采用內部冷卻液循環、熱量集中排放處理,可減少車間空