O 前言 活性染料由于其色澤鮮艷、色譜齊全、適用性強(qiáng)等特點(diǎn),而成為使用量較大的染料之一。但是,它耗水量大,每噸織物耗水22~44 m ,是直接染料染色耗水的2~3倍;上染率低,一般在50% ~70% ;產(chǎn)生的廢水量大、色度深。由于活性染料具有良好的水溶性等特性,故其印染廢水難以處理,尤以紅色染料廢水脫色最難。 染色廢水可分為污染較重的染液、皂洗水,以及污染較輕的漂洗水兩部分。對其實(shí)行分流處理,將大大提高廢水處理效率,降低廢水處理成本。本課題重點(diǎn)對占廢水量絕大部分的漂洗廢水的處理進(jìn)行研究,旨在實(shí)現(xiàn)漂洗水的回收利用。 混凝脫色法因投資少、工藝簡單、運(yùn)行成本低和處理效率高等優(yōu)點(diǎn),而成為印染廢水處理最常用的方法。但是。但常用的絮凝劑對活性染料廢水的脫色效果非常差。因此,尋找和開發(fā)新的脫色絮凝劑是對活性染料廢水進(jìn)行混凝脫色的關(guān)鍵。本課題將聚合硅酸氯化鋁和陽離子型的聚季銨鹽按一定比例復(fù)配,并用聚丙烯酰胺(PAM)作助凝劑,對活性紅染料漂洗廢水進(jìn)行混凝脫色研究,取得了令人滿意的效果。處理后出水的主要水質(zhì)指標(biāo)達(dá)到了國家一級排放標(biāo)準(zhǔn),并達(dá)到了工廠對水質(zhì)要求較低的前處理用水及染色后漂洗水等一般生產(chǎn)用水的水質(zhì)要求。
1 試驗(yàn)部分1.1 儀器721型分光光度計(jì)、PHS-3C型數(shù)字式酸度計(jì)、HH一5型化學(xué)耗氧量測定儀、JJ一3六聯(lián)電動攪拌器、秒表、HITACHI Z一8230原子吸收光譜儀等。1.2 藥劑HX301(聚季銨鹽有機(jī)高分子絮凝劑)、HX202(聚合硅酸氯化鋁)(以上試劑系江門市某凈水材料廠生產(chǎn)),PAM(聚丙烯酰胺)、硫酸、氫氧化鈉,使用前均配成溶液或稀釋。1.3 試驗(yàn)廢水取自廣東省某印染廠染色后漂洗水。廢水水質(zhì)pH值10.55,色度750倍,吸光度2.6(水樣稀釋10倍后,由廢水最大吸收波長530 nm處測定的數(shù)值計(jì)算得出),COD 230 mg/L。廢水中的活性染料為:活性紅KN.3B
2 結(jié)果與討論2.1 HX202、瞅1的脫色實(shí)驗(yàn)首先,對單獨(dú)使用HX202或HX301處理漂洗廢水進(jìn)行了試驗(yàn),并對影響脫色率的主要因素,如反應(yīng)pH值和混凝劑投加量進(jìn)行研究。2.1.1 pH值對脫色率的影響當(dāng)HX202或HX301用量為2 mL/L時,研究廢水pH值對脫色率的影響,如圖1所示。
A-投加HX202后的脫色率;B-投加HX301后的脫色率;C.HX202處理后水的色度;D-HX301處理后水的色度。從圖l知,HX202處理時,試驗(yàn)廢水pH值為5—8時脫色效果較好,脫色率介于55% 一65%;用HX301處理時,試驗(yàn)廢水pH值在4—6時,脫色效果較好,脫色率在7O% 一8O%。pH值為6時,兩種絮凝劑的脫色率均達(dá)到最高。
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