作者:邵云海 蔣克彬摘要:對5000 m3/d的印染廢水采用水解酸化與接觸氧化工藝進行處理,通過3個月的調試與運行,掛膜好,處理效果穩定,CODCr去除率在80%以上。再通過混凝沉淀,色度和CODCr又有大幅度降低,一般情況下能保證出水水質達標。
關鍵詞:水解酸化 接觸氧化 印染廢水
廣州市新塘鎮新圖印染廠是一家棉布印染、整理企業,染色所用的染料主要是硫化染料,上染率不高,廢水中殘留染料多,顏色深;使用ABS作為表面活性劑,對微生物有抑制作用;所用漿料為PVA,生化性差。廢水水質如表1。
| 表1 廢水水質 | |||||
| Cr(mg/L) | BOD5(mg/L) | pH | 色度(倍) | 溫度(℃) | SS(mg/L) |
| 600~1200 | 160~300 | >13 | 400~600 | 45~55 | 300~600 |
工程采用水解酸化、接觸氧化的工藝,目的是通過廢水的水解酸化反應,把難降解的高分子物質轉化為較小的分子,從而改善廢水的可生化性,為接觸氧化創造條件。
1 處理流程與設計參數
設計進水參數與排放標準如表2、3 所示。
| 表2 設計的進水指標 | |||||
| Cr(mg/L) | BOD5(mg/L) < | pH | 溫度(℃) | 色度(倍) | SS(mg/L) |
| 800 | 200 | >13 | 45~55 | 500 | 450 |
| 表3 廣州地區的排放標準 | ||||
| Cr(mg/L) | BOD5(mg/L) | pH | 色度(倍) | SS(mg/L) |
| 80 | 30 | 6~9 | 40 | 70 |
2 工藝介紹
①沉砂池
沉砂池設計停留時間為15 min。在沉砂池中部設置格柵,主要是去除一些大的雜物。在池的前段開始加酸,通過攪拌機攪動使酸堿充分反應。沉砂池內不設曝氣管,格柵人工清渣。
②調節池
在調節池的入口處設置pH監測儀。在工程設計時,特別增加了調節池的調節時間,廢水在調節池的停留時間為8 h。調節池內設置穿孔曝氣管曝氣,曝氣的主要用途是脫硫和使酸堿反應更充分,以保證進入水解酸化池廢水的pH值在7~10之間。廢水在進入水解酸化池之前主要通過降溫裝置使溫度降到40 ℃以下,以保證微生物的正常代謝。
③水解酸化池
設計的水解酸化池與一般的水解酸化池有不
④接觸氧化池
設計的接觸氧化池有以下特點:a.采用組合填料。b.采用微孔曝氣器布氣,提高氧的利用效率。工藝采用的氣水比為25∶1,設置4臺SSR型鼓風機,平時2用2備,特殊情況下3用1備,空氣流量為40m3/min。在運行過程中,控制水中溶解氧在2~4mg/L。c.在接觸氧化池末段設置中間沉淀池,目的是沉淀一部分污泥和脫落的膜,并回流至水解池,使最終進入斜管沉淀池中的泥量有所減少,繼而減少沉淀池中藥劑的用量。同時,回流到水解酸化池的污泥由于有比較長的停留時間,大部分能夠得到消化[2]。d.設計水力停留時間為8 h。
⑤斜管沉淀池
斜管沉淀池設計為兩個并聯使用,反應區與沉淀區設計在一起。表面負荷為1.5m3/(m2·h),水力停留時間為2.25 h。廢水在進入沉淀池之前已加藥,所加藥劑為PAC和PHP,它能去除相當一部分的Cr和色度。特殊情況下,色度如不能達標,則投加漂白水脫色。
3 行過程與結果
2000年6月15日開始調試,按照設計處理水量的20%左右投加污泥于水解酸化池與接觸氧化池中。調試運行階段,由于廢水可生化性差,一般采用投加營養料提高BOD與的比值來提高廢水的可生化性,培養、馴化微生物對廢水的適應性。投加的養料有面粉、糖、尿素、磷。
對于水解酸化池,調試初始階段控制BOD/>0.3,控制每天的進水量在設計流量的10%~15%。7 d后,開始加大處理量,同時監測水解池
水解酸化后的處理水進入接觸氧化池中進行曝氣,調試階段采用投加糖等養料的方法來增強處理效果,促進生物膜的生長,并控制溶解氧在2~4 mg/L。剛開始運行時,池內有大量的泡沫,說明表面活性劑還大量存在,運行正常后(一般需要30 d左右),泡沫消失。由此可以看出,難處理的表面活性劑ABS經過水解酸化處理后,分子結構發生了變化。采泥樣鏡檢可以看到豐富的鐘蟲以及輪蟲、線蟲,其他的原生動物也較多。在接觸氧化池內,Cr、色度得到明顯的去除,運行近3個月時的Cr監測結果如表4所示。
| 表4 各單元出水Cr的監測結果 mg/L | ||||
| 日期 | 原水 | 水解池出水 | 接觸氧化池出水 | 沉淀池出水 |
| 9月1日 | 950.8 | 694.1 | 182.70 | 100.22 |
| 9月2日 | 745.67 | 484.69 | 124.82 | 82.37< |
| 9月3日 | 723.41 | 450.38 | 105.27 | 75.63 |
| 9月4日 | 840.0 | 478.83 | 134.45 | 89.62 |
| 9月5日 | 650.37 | 357.70 | 95.74 | 71.42 |
| 9月6日 | 620.49 | 341.27 | 89.61 | 65.24 |
| 9月7日 | 679.64 | 384.19 | 98.82 | 67.33 |
| 9月8日 | 845.89 | 524.45 | 137.44 | 88.45 |
| 9月9日 | 812.57< | 479.42 | 108.87 | 75.57 |
| 9月10日 | 889.82 | 503.40 | 151.02 | 94.76 |
| 9月11日 | 703.27 | 392.21 | 93.99 | 65.54 |
| 9月12日 | 587.34 | 300.62 | 85.00 | 69.42 |
| 9月13日 | 634.68 | 345.91 | 100.32 | 75.67 |
| 9月14日 | 579.79 | 300.56 | 92.47 | 70.74 |
| 9月15日 | 678.89 | 377.74 | 101.86 | 73.50 |
一般情況下,接觸氧化池的出水Cr和SS還比較高,在進入斜管沉淀池時要投加PAC和PHP,投加量可根據經驗或做小試確定。當水質變化較大時,要加大PAC和PHP的投加量。沉淀池出水色度有時偏高,還要在脫色池中投加漂白水進一步去除色度。因為沉淀池采用斜管,表面負荷較小,但出水中SS一般能達標。沉淀池中的污泥排入污泥濃縮池中濃縮,再經板框壓濾機脫水。
4 主要運行費用分析
運行費用由以下幾個方面組成:投酸費用,泵、鼓風機、以及其他機械設備運行費用,藥劑費用,養料費,人工費用等。
①投酸費用:由于該廠為新建廠,生產工藝中無堿回收系統,故每天的中和用酸量較大,將近2 kg/m3,硫酸按450元/t計算,投酸的成本為4500 元/d。
②電費:一般情況下,運行兩臺鼓風機,每臺功率為55kW;每天運行兩臺7.5kW水泵,總功率為125kW。按實際運行功率100 kW計算,用電量為2400 kW/d,則電費為2400 元/d。
③藥劑費、養料費:每天用去1.5t PAC、0.5t PHP,按平均價1800元/t計算,則藥劑費用為3600 元/d;實際運行時,每天投加的養料費用也不少于800 元/d。
經初步估算,該廠的廢水處理費用至少在2.26元/t以上。估計堿回收開展起來后,運行費用會有所降低,但也在1.4元/t以上。
5 結論
①當進水水質超過設計指標時,一般難達到排放標準。
②即使運轉正常時,適當的投加養料是必須的,否則處理效果將變差。
③整個運行系統中,處理效果的好壞關鍵在于水解酸化工藝是否運轉正常。
④ 膜式水解酸化、接觸氧化法處理印染廢水,特別對于難生化處理的漿料、染料,是一種行之有效的工藝。
相關信息 







推薦企業
推薦企業
推薦企業