1.2合理安排計劃。集中生產加工,減少能源損耗
對于訂單數量小、花色品種多、工藝更換頻繁的情況,合理安排生產調度,集中加工。產量高時,在保證交貨期的前提下,將相同工藝處方的品種集中安排加工,減少因頻繁操作造成的助劑和水汽等耗用;產量低時,將計劃集中安排到一臺機器上加工,染色機臺操作由淺至深連續生產,減少兩臺同時開機造成的能源浪費。
1.3加強現場檢查。杜絕跑冒滴漏
嚴格現場管理,杜絕跑冒滴漏。實行區域劃分,落實責任人,一旦發現跑冒滴漏,立即根據區域劃分嚴格考核。不但保證了裝置穩定運行,而且改善了現場環境。
2設備改造
在抓生產管理的同時,從設備改造人手,探索節能降耗新措施。
2.1高溫污水熱能回收利用
2.1.1內容
為利用污水攜帶的熱能,印染廠現大多采用管式換熱器,但此類換熱器因清潔困難,隨使用年限延長,換熱效率逐漸降低。
為解決此問題,改用高密藍天節能環保科技有限公司帶有自清潔功能的換熱器。改造前,換熱前后廢水降溫20℃左右;改用新型換熱器后,換熱前后廢水降溫40℃左右,有效回收了廢水的余熱。
2.1.2能源節約
設備更新后提高新水溫度20℃,每臺換熱器日均換用新水120t,則日回收熱能為:
Q=croAt=4.2×120000×20=10080000KJ水的比熱4.2l∥kg,蒸汽熱量為2749kJ/kg,日均回收熱值相當節約蒸汽3.67t,折合人民幣627元。安裝5臺換熱器,年節約折合標準煤625.5t。
2.1.3投資回收期
自清潔污水換熱器一臺9.8萬元,管路閥門配件0.1萬元,合計9.9萬元。
回收期為:99000/627=158天
2.1.4實際效果
采用自清潔污水換熱器后,新水水溫可達到70℃以上。由于充分利用了污水熱能,使污水排放溫度下降,減輕了后續污水處理工序的負荷,保證了污水的處理效果。
2.2印染工藝中冷凝冷卻水回收利用
2.2.1內容
印染工藝中,冷凝冷卻水是帶有熱量可重復利用的水資源,合理地回收再利用此部分資源可為印染廠節省大量成本。對車間設備進行改造,對染色軋干冷卻水、染色料槽冷卻水、烘筒蒸箱蒸汽冷凝水進行回收利用。
2.2.2能源節約
回收系統參數如下:
染色軋干冷卻水30t/日·臺×3臺=90t(35℃)
染色料槽冷卻水20t/日·臺×3臺=60t(35℃)
烘筒蒸箱蒸汽冷凝水9t/日·臺×6臺=54t(80℃)
(1)水量
回收水量=90+60+54=204t/日 水5.07形t(含污水費),日均節省l034元,年均節約用水74460t。
(2)熱能
常溫水按20cc計,日回收熱能:Q=croAt=(4.2×90000×15)+(4.2×60000×15)+(4.2x54000x60)=23058000kJ日均回收熱值相當蒸汽8.4t,折合人民幣1436元。
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