3.1超濾系統運行情況
對于連續運行的超濾過濾系統,其過濾組件需定時進行沖洗。沖洗順序為先氣沖,再進行反沖,最后在進行正沖。
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圖2 超濾運行壓差
從表中可知超濾系統的原始壓差在0.01Mpa左右,經過3個半月左右的運行,壓差上升了0.05Mpa,未達到清洗的跨膜壓差,還是在正常情況下,不需要進行化學清洗。
3.2反滲透系統運行情況
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圖3 反滲透運行壓差從圖3中可知反滲透系統的原始壓差在0.15-0.20Mpa左右,經過3個半月左右的運行,壓差上升到在0.02-0.25Mpa左右,壓差增加了30%左右,需要進行化學清洗。采用自制的清洗藥劑進行清洗后,跨膜壓差穩定在0.2Mpa。從上圖可以看出隨著原水水質的波動,電導率不同造成進出水壓差存在較大的波動,但是整體壓差在3個月的時間內穩定上升。
5 經濟效益分析
根據現有情況,每噸自來水費加廢水處理費用為5.5元,若采用本套處理設備后,每天可節省自來水1000t,減少廢水排放量為1000t左右。節省費用約1000*5.5=5500,一年可節省廢水處理5500*300=165萬元,整套工藝運行費用預計為1.96元/噸,則一年的運行費用64.7萬元,一年節省約100.3萬元廢水處理費用。
6 結論
隨著排放標準的日趨嚴格和水費的不斷上漲,印染廢水深度處理和回用的問題越來越引起了人們的重視。膜分離技術不僅能降低去除水中殘存的有機物和色度,還能脫除水中無機鹽類,本工程實例來看表明超濾+反滲透工藝回用印染廢水是完全可行的。
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