劉學軍 謝紅偉 趙紅麗(河南省舞鋼市銀龍紡織有限公司)
摘要:本文介紹了早期FA203B的圈條傳動機構由伺服電機傳動,改造為機械皮帶傳動的改造實踐,經運行生產,效果良好且節能降耗。
關鍵詞:PLC程序,同步帶,細節,節能
我廠2007年購買青島紡機生產的清鋼聯生產線,梳棉機型為FA203B型,其中龍頭部分是由伺服模塊控制伺服控制伺動服電機,帶動圈條器與道夫同步工作。由于伺服模塊、伺服電機經過四年的使用已基本到更換周期,頻繁出現故障,且無法修復,需更換模塊和電機,購買一臺伺服電機六千多元,一臺伺服模塊五千多元。廠家改造為機械傳動,一臺費用一萬多元,我廠決定自己改造,其改造費用一千元左右,且維修簡單,經反復試驗,改造成功。
一.改造方法:伺服電機及伺服模塊傳動,經過PLC改變程序,電器改變線路。在機械上,只需在龍頭內加裝兩個23齒同步帶過橋輪,在伺服電機端改裝上21齒同步帶輪,根據尺寸選擇合適的同步帶即可。安裝后可加裝光電感應裝置,連接線路,對圈條轉速進行監控。
二.原理如圖:
1.改造前:
.jpg)
φ60=32=32=37=1=52圈條電機
[1][2]下一頁>>
相關信息 







推薦企業
推薦企業
推薦企業