新安裝的LMH-043煮漂聯(lián)合機是張家港第一印染機械廠的專利產品,某些設計方面已接近21世紀的世界先進水平,在汽蒸和水洗方面都有許多獨到之處。汽蒸箱為單層不銹鋼網床結構,優(yōu)點是織物和金屬網床接觸面比較小,不容易粘結漿料、水垢,不會產生履帶燙傷印痕,另外網床結構透氣性好,即使是粗厚緊密的織物也能夠蒸得透,其汽封口設計在蒸箱下部,開車時升溫快,處理故障時不會發(fā)生冷空氣倒灌,并且溫度容易保持恒定。出蒸箱處沒有設計軋車,使用三個主動大直徑張力輥拖布,不會產生出蒸箱軋皺。
水洗采用高溫蒸洗方式,每個水洗箱都設計有逆流裝置,即便在普通汽壓下都能很容易達到95以上,確保高效水洗的效果,并且節(jié)約水電汽。蒸箱都采用150mm大直徑導布輥,傳動張力很小,容易起皺的彈力織物也不會產生皺條。
工藝設計堆置后布卷浸軋工作液汽蒸(1.52min,100105)高效蒸洗(100以上)高效水洗四格(95以上)浸軋工作液(雙氧水1.55g/L,磷酸鈉35g/L,尿素810g/L,螯合劑13g/L,精練劑35g/L)汽蒸(3050min,100105)高效水洗五格(95以上)烘干落布。
本工藝汽蒸主要由兩部分組成。第一部分的汽蒸水洗有一個12min的汽蒸區(qū),不堆置,全部是導布輥傳動,不會產生堆置檔子,織物經過2024h的堆置以后,大部分的化學反應已經完成,漿料已經膨化降解,在燒堿和雙氧水的作用下,棉雜經皂化降解去除,油蠟質和精練劑發(fā)生乳化反應。根據(jù)以往的經驗,如果此時只安排一道工藝高溫水洗,織物下來無毛效或者毛效很低,退漿不凈。如果此時浸軋工作液汽蒸2min左右,然后再進行高效水洗,那么織物煮練效果比較好,退漿比較凈,能起到事半功倍的作用,這也是本工藝和設備的獨特之處。
對于冷軋短蒸工藝,是否需要后面再加一道汽蒸工序,國內外存在不同的。根據(jù)本公司長期的實踐經驗,應該設計一道時間為3050min汽蒸工序,這因為對于比較稀薄的織物,雖可以不要汽蒸,但對于粗厚緊密織物,冷軋+短蒸工藝強度不夠,織物下來煮練不透,退漿不凈,加上汽蒸工序則完全能達到工藝要求。我公司生產的品種非常繁雜,從最薄的織物純棉都生產,尚且還有人造棉布、亞麻布、苧麻布、絨布、燈芯絨等等,所以增加汽蒸工序是很有必要的。
助劑的篩選助劑性能與質量的好壞直接影響到半制品質量。目前市場上各類助劑的品種很多,性能和質量差異較大,本公司從價格、性能和成本等綜合考慮,對精練劑、螯合劑進行性能對比,篩選產品。
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