
使用B1設定后,10萬米異纖清除10根:見B1 、B2。
使用C1設定對A1生產的紗線進行復落實驗,10萬米清除異纖6處,見圖C1、C2

2.3實驗結果對比
實驗時我們通過絡利安機頭電腦,輸入密碼打開清紗器測試功能,那麼所有切疵后的錠子將停止轉動,取筒紗紗尾對切除疵點分析,排除棉結和短粗結類疵點外,在筒紗紗尾20cm左右處可見異纖,經卡板分析,3cm左右的黑黃油花2處,梳理不開的死棉結顏色較深的占3處,2cm以下淺黃纖維占2處,這些疵點對后加工影響較小,而過分嚴格的分級設定即增加捻結造成的小紗疵,又影響到生產效率,結合織布工序的使用情況,我們使用B1設定在新疆棉11.7Tex品種織造11.7t/11.7t524/283坯布,每平方米B1與A1工藝設定生產的紗線異纖數基本相同,與原設定比較,每平方米下降5.6處,基本上達到了客戶的滿意。
3.使用LOEPFE-TK930s技術應注意的問題
在使用過程中,因為車間生產要求的濕度偏高,一般在65%左右,后紡工序生產過程中又產生較多的飛花,電清頭較易沾塵土,設備維修人員在按計劃保養時,須對電清頭進行清潔,可用棉棒清潔,禁用酒精等腐蝕性液體清潔,可保證其正常的靈敏度。另外,經常查看其顯示的監看資料,及時掌握異纖發生情況和切除情況,根據客對異纖的要求適時調整分級切疵,對異型纖維的控制。
結束語
針對當前原棉市場較為分散,異型纖維較多的特點,各廠家在注意撿棉質量的同時,更應注意消除異纖的新技術的應用。通過我公司近幾年的使用情況來看,LOEPFE--TK930s型電清能適時監測異型纖維的變化情況,并針對性的進行清除和控制,從而即大大降低了異纖在筒子紗中大面積發生的現象,又降低撿棉用工成本,使產品得到用戶的認可。因此有條件的企業在高檔紗線產品上可使用該類型電清控制異纖,從而確保產品的高質量和高附加值。
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