精制棉生產過程產生的廢水主要是蒸煮清洗廢水和漂白廢水,其中蒸煮清洗廢水是棉短絨經堿法高溫蒸煮后,在洗滌過程中排出的黑紅色的廢水(簡稱黑液),呈堿性,COD值高且含有部分較難生物降解的物質,色度高、成分復雜、屬于難處理高濃度有機廢水。
某公司從事精制棉生產多年,由于多種原因,以前投資建設的廢水處理工程,廢水經處理后達不到相應的排放標準。因此,該公司決定對生產排放的黑液進行徹底治理,使處理后的廢水水質達到相應標準。設計單位依據中試工程結果及類似工程的成功經驗,根據有關政策法規及該公司提供的有關資料,設計了該精制棉蒸煮清洗廢水處理工程。
1.工程設計與工藝流程
1.1進水水質水量及排放標準
根據對水質監測及中試的結果,設計進水的水質見表I。
該廢水處理工程設計規模為3600m/d,具體如下:
黑液產生量2750m3/d;為調節黑液的pH值,引入硝化棉酸陛廢水,約800m3/d。廢水處理系統按每天運行24小時計算,則設計處理流量為150m3/h。
按照國家相關行業標準(GB14470.1-2002),廢水處理后的污染物最高允許排放濃度見表2??紤]到尾水排放區域環境容量等實際情況,該公司決定提高處理后尾水的排放標準(此為該工程的設計標準)。
1.2工藝選擇
根據中試結果,精制棉蒸煮清洗廢水BOD與COD比值約為0.3,COD與TP的比值約為1300,可以看出,黑液可以生化,但有一定難度。針對該類廢水,設計單位采用了“物化一生化”工藝。
(1)物化處理
先用酸性廢水把黑液的pH值調到3左右,加進2ppm的助凝劑,用壓縮空氣攪拌,產生大量氣泡,使部分有機物轉化為浮渣。廢水再經沉淀,使部分有機物轉化為污泥。根據實際情況設計單位引入硝化棉酸性廢水進行中和,達到以廢治廢的目的。中試結果表明,黑液經過物化處理,色度可以降低73%左右,COD降低58%左右。
(2)生化處理
生化處理工藝采用的是厭氧和好氧聯用的工藝。為了充
1)池型采用氧化溝的形式,可以減少水力損失,
2)池底部安裝推流攪拌器,實現了廢水在池底部的內循環,避免了污泥沉淀,增加了污泥的活性,延長了廢水與微生物的接觸時間,有利于顆粒污泥的形成;
3)池中部安裝彈性填料,一方面可以提高污泥濃度,增加污泥負荷,減少污泥的流失,另一方面可以增加廢水與微生物的接觸面積與時間;
4)出水采用多根集水管頂部開孔集水,以均勻出水水質,減少微生物的流失。
1.3工藝流程
工藝流程包括預處理、物化處理、生化處理及一些輔助處理工藝,具體見下圖。
3處理效果及費用
該工程運行穩定,監測結果表明處理效果較好,各項污染物去除率均達到設計要求。運行費用:電費0.602元/m3,藥劑費1.185元/m3,人工費用約為0.141元,以上三項合計,運行費用為1.928元/m3。
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